河南金源:细中求优实现逆势突围

发布时间:2016-01-19

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2015年,面对严峻市场形势,河南金源企业牢牢把握生产经营中心任务,以精细化管理为主线,以优化五率、降低五费为突破口,通过严中求实、细中求优,激发了内生动力,取得了明显成效,增效将近1800万元。

该企业把品位管理和优化“五率”工作融合推进,在品位管理上每月实施专项考核。针对不同级别的人采用不同的考核比例,特别是对车间主任的考核,增加其降低损失贫化的主动性。检查出来将废石导入溜矿井时,重罚采区,取消车间品位奖励,并且对检查人员进行奖励。对外包施工队管理,实行供矿单价与品位挂钩制度。上述措施使入选品位比年计划提高了0.12克/吨。

坚持“设计上节约是最大节约”,结合现场实际和矿体赋存条件,参照钻孔样、捡块样和刻槽样的结果,对采场进行二次圈定,合理确定边部矿体中深孔回采高度;优化采矿方法,改善出矿结构,既提高了出矿量,又降低了矿石损失。

严格强出矿管理,降低贫化率。在采出矿管理中,首先爆破设计中明确要求了采矿量与出矿量,并根据每班的实际出矿量进行下一次爆破,对禁止出矿的地域进行喷漆标识;对副产品实行挂牌制度,设专人负责,利用重点区域和溜井口的监控设施,全时段掌控废石、副产的流向,月底根据实际作业量与提升报表中废石、副产量进行平衡,出现平衡差额时,双倍扣减出矿量,并进行经济处罚,确保生产按设计、计划落实到位;避免了跟踪滞后所造成矿石损失和贫化。

通过系统优化、生产组织优化提效。在祁雨沟金矿新增9#和10#主溜井及多条辅助溜井,将机械化运距基本上控制在150米左右,提高了设备的连续作业能力;通过集中进行提升作业,每班提升总量提高20至25罐;公峪金矿通过280中段贯通工程进行运矿,提高了生产效率,节省了大量成本。同时,在井下主提运中段实现推车机上罐来替代人工上罐,减少20多个岗位,节约上罐时间,还提高了安全系数。(河南金源)

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